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淬火液出现变质发臭发黑的现象,通常是淬火液受到污染或者长时间停用导致的,这种腐败变质是由厌氧细菌产生的,因此消除细菌及污染物即可恢复正常。
如若液体中混油,淬火槽表面漂油,则需要将表面的油去除,然后再进行以下净化步骤。
淬火槽中通常杂质较多,如氧化皮、粉尘等,净化前可进行过滤除渣操作。如果废渣较少可省略此步骤。
1、物理过滤
①粗过滤:
如果公司有多个槽子,建议根据槽子大小将淬火槽静置3-7天,然后将上层淬火液用水泵抽出,去除底层氧化皮等杂质。
②精过滤:
所需物品100-200目滤网(7元/米左右),将滤网可用铁丝固定在淬火槽一角,用水泵抽取工作液来回循环,并定时清理过滤出来的杂质,让整个槽液循环过滤几次。
③使用过滤机设备:
过滤机选用滤芯50UM,250目左右的。
设备5千元左右,但使用成本高,根据污染情况半小时至一小时需要更换一次滤芯,一组滤芯200元。
2、化学法
淬火液发臭的主要元凶是厌氧菌大量繁殖,通常腐败不是很严重的情况下,通过生产中的循环搅拌带入空气,过一段时间臭味就会消失,溶液也随之恢复到原来的颜色。如果腐败较严重,可采用补加杀菌剂和通氧气的方法,双管齐下即可杀灭细菌。
①淬火槽先通氧气搅拌,循环大约半天到一天,如果没有氧气,可用气泵向淬火槽中鼓入空气也可。
②加入杀菌剂前,先停止淬火槽的工作,开启搅拌循环,缓慢向淬火槽中倒入杀菌剂,添加量主要根据淬火液变质情况添加,一般为0.1%,根据淬火液杂质情况静置一段时间,直至杂质沉降至槽子底部,上层液体澄清。如果有备用槽子可将上层清液抽出,将下层沉降下来的杂质清除干净。下图为发黑变质淬火液(左塑料瓶),加杀菌剂静置后颜色恢复(右烧杯)。
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